行业数据
重庆钢铁厚板产线首次实现全月设备“0”故障
2024年12月21日19:52 来源:西本资讯
11月,重庆钢铁轧钢厂厚板产线日历作业率较历史纪录提升0.83%,首次实现设备“0”故障,停机时间较1-10月平均降低238分钟。
轧钢厂以极致效率为引领,通过加强组织协调、优化设备管理、调整设备维修方式、加强设备点巡检、实施设备包机制度多措并举,全力以赴降低设备停机时间。
“10月底会有24小时待料,我们可以将11月首次检修提前到10月待料期间实施,大家抓紧时间在系统里调整项目排程时间。”
检修平衡会上,中厚板轧制车间机械设备管理总负责人宁飞提前开始策划11月的检修工作。随后,点检团队立即行动,根据近两年的更换记录、设备运行状况及以往的故障分析,结合关键部位实际情况,利用此次待料提前解决了“AGC油缸超期”“精轧阶梯垫破裂”“粗轧导卫导向健滑板磨损超标”等重点设备问题,为设备状态稳定顺行提供支撑。
从事机械设备维护工作三年的点检员谭频,在一次开展停机“巡逻”时,发现“粗轧某辊道的手动干油管掉落”,面对这一突发状况,他没有“坐等靠”,立即采取措施恢复并确认状态,随后,还对粗轧设备进行了全面的“体检”。
中厚板轧制车间始终坚持“以问题为导向”,致力于降低设备故障,提前“预判”设备潜在隐患,及时“消灭”,提高运行效率,为设备“0”故障保驾护航。
中厚板轧制车间积极推进“全员设备管理”,依据“谁操作谁包机”的管理原则,实现“一人一设备”,让每个操作工对所操作的设备“服务”,承担设备状态管理责任。同时积极发动操作工参与设备点检,合理运用“宝武生态”APP,将生产中发现的问题反馈给设备管理人员,做到当天发现,当天解决,将事故损失降到最低。11月,操作人员累计发现消除30条设备隐患,实现了多岗位协同努力,共同确保设备状态稳定。
厚板产线运保团队通过采取有效措施,深入挖掘设备潜力,力求设备运行效率最大化,首次成功将故障时间降至“0”,为“活下去,好起来”注入了强大动力。
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