行业数据

首钢深挖潜力 铁前降本再上新台阶

2024年05月30日08:55   来源:首钢股份
摘要:一季度,铁成本行业累计排名持续攀升,为公司降本增效做出了积极贡献。

面对严峻的市场形势,炼铁作业部深入开展“一引领两融合”主题实践活动,坚持“极低成本”运营,结合公司“两会”目标任务,在制造部、采购中心等部门的高效协同下,以优化铁前结构为抓手,持续向管理挖潜力,向管理要效益,不断推动管理创新与生产经营深度融合。

一季度,铁成本行业累计排名持续攀升,为公司降本增效做出了积极贡献。

建立配矿模型,实现铁前联动

由于高炉生产的复杂性,烧结及球团矿配矿调整,高炉炉料结构也随之调整,高炉产量、燃料单耗、成本等也会产生变化,但三者之间并不呈现简单的线性关系。

为统筹调控铁前成本,炼铁作业部积极寻求新的技术和管理手段,建立了铁烧球一体的配矿模型,综合考虑三个工序的矿石成分、价格变化等因素,模拟计算出每次配矿调整对成本的影响,为配矿操作指明方向。这一模型将成本优化和性能优化相结合,提升了产品质量和生产效率,实现最大经济效益和低成本炼铁。

烧结配矿优化,深挖降本潜力

烧结工序

紧盯源头物料降本,积极开展配矿优化。针对矿石、固废、熔剂不同程度实施“经济炉料”措施,在有限的条件下最大限度地降低物料成本。

折扣矿配吃

根据市场行情进行矿粉性价比测算,综合考虑不同矿粉烧结特性优化料比结构,择机采购折扣矿资源,寻求新品种开展烧结杯试验,为降低配矿成本发挥了重要作用。2024年前四个月,折扣矿占比完成53.27%,比2023年提高11.27%。

二次资源利用

保证烧结矿质量前提下,通过优化操作、加强过程管控,实现大比例配加固废,1-4月份固废单耗比去年提高15.08kg/t。

熔剂配吃

结合带焙和新建白灰窑投产后烧结生产经营模式的变化,过程中根据高炉对烧结矿需求量动态调整白灰总配比,3月份,白灰单耗比去年降低6.97kg/t。

球团提质达产,创造降本条件

球团工序

从细化物料入仓、配料、布料等环节着手,积极组织提铁降硅,适应大比例秘细粉生产,加强优化窑况、外排指标、设备点巡检等环节管控。

组织膨润钠化成品土试验及带焙产线低碱金属膨润土试验。试验期间,球团矿品位升高,单耗、带焙球碱金属含量均有所降低,为进一步降低高炉碱负荷创造条件。

积极组织带焙产线提质达产,制定《带焙球团工艺设施管控办法》,加强全工序的精细化操作控制管理,提升生球质量及筛分效果。目前,产线日产突破万吨,抗压强度、还原膨胀指数、还原度指数均达到要求,为高炉高球团比冶炼稳定运行奠定坚实基础。

高炉料比优化,实现降本落地

高炉工序

以保证高炉生产顺行为原则,实时跟踪各项数据,准确把握炉况变化趋势,严格落实原燃料预警机制和高炉“攻、守、退”措施,确保炉况稳定。

▲ 结合带焙产线情况,摸索调整球烧产线生产模式,以产耗平衡为基础,综合考虑性价比,通过调整烧结矿碱度调整高炉炉料结构,入炉烧结矿比例降低5.8%、球团矿比升高14%,综合入炉品位提高0.5%,为高炉提产降耗打下了坚实的基础。

▲ 带焙的达产实现了碱性矿保供,高炉炉料结构更加合理。1-4月份高炉产量较去年同期提升7.41%,全焦消耗较去年同期降低15.67kg/t。

▲ 在确保安全、环保和不影响后续工序的前提下,持续加强固废资源化利用,强化过程组织管理,不断完善固废配吃方案,提高配加效率。密切关注库存,做好碱性炉料保供,以满足生产需求。

炼铁作业部深耕精益管理,系统把握“一引领两融合”的实践路径,统筹铁前工序,优化生产组织,创新降本措施,以三座高炉顺稳为核心,锚定对标企业逐步缩差,深挖内部潜力,多措并举降低铁成本,奋力实现降本增效新突破。

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